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2014-10-08 18:03:19| 發(fā)布者: 盛達礦山機械| 查看: 2750
盛達生石灰消化器在工作中的問題及解決辦法
1. 生石灰消化 器 出料時粉塵過多的問題。 針對 生石灰消化器 出料時粉塵過多的問題應先檢查出具體的原因,可檢查出料口的石灰漿是否消化的完全,如果消化是完全的,那么就是在此工段需要增加除塵器,如果未完全的消化,則需要先解決消化問題,可適當調(diào)節(jié)皮帶速度,待消化完全后看灰塵如何。燒結(jié)廠用冶金生石灰一般活性度在200ml—300ml左右,如果使用常溫水消化時間約為4—5min就可以,對于生石灰消化的要求也是在進入一混之前完全消化即可。
一般螺旋消化器的時間在2min左右,不能消化生石灰,只能打成泥漿狀,所以粉塵不是很大,關鍵是各個下料口,粉塵大。如果沒有消化器,給料機的下料點粉塵就很大了。這個消化速度大概是100℃水1分鐘 20℃的水6分鐘消化完全。粉塵濃度很少人去測,這個你也別查資料,沒有的,因為除塵口風量不清楚生石灰配量不知道,沒法告訴你,不過我想至少有1000mg/m3 。生石灰的除塵很麻煩,易堵管道,特別是坡度小管徑風速小的管道;第二堵布袋,特別是雨季潮濕天氣易堵。
針對之前生石灰消化器的不足 泊頭盛達 公司開發(fā)了環(huán)保型生石灰消化器 。
生石灰從進料口進入環(huán)保型生石灰消化器 進行加水,接著進行雙螺旋消化。此時產(chǎn)生大量帶粉塵的蒸汽。環(huán)保型生石灰消化器是通過風機給水箱產(chǎn)生負壓,然后把外來含有粉塵的蒸汽通過引風管吸入水箱,。這樣粉塵遇水沉淀,而蒸汽遇水則成水了。生成的沉淀在水箱里與外來加水混合后然后由水泵抽走,再給生石灰消化器加水。這樣就實現(xiàn)了除塵和除塵后的污水循環(huán)利用的過程。就完全解決了濕式除塵利用率低和二次水污染問題。 含有粉塵的蒸汽是通過多個除塵篩管進入水箱的,每個篩管上又打有多個小孔,這樣蒸汽其實就是通過小孔進入水中的。這樣每個小孔吹水泛起的水花就不會有粉塵被帶走了,從而達到除塵效率高的特點。 本機主要是采用由回轉(zhuǎn)運動代替攪拌的化灰方法?;覚C內(nèi)筒后部開有篩孔,石灰塊同水在內(nèi)筒接觸消化,石灰乳穿過篩孔折流向加料口方向自下部排出口流出,未能消化的過燒及生燒石灰由外筒體尾部的撈渣裝置排出筒外。該化灰機結(jié)構(gòu)裝置合理、操作方便、生產(chǎn)效率高,生產(chǎn)能力大、勞動強度小,對任何質(zhì)量的石灰均適用。其減速電機的輸出軸經(jīng)過聯(lián)軸器與葉輪軸連接,葉輪軸由軸承座支承,葉輪軸伸入密封管和消化器殼體內(nèi),密封管穿過水箱的內(nèi)部;葉輪軸位于密封管內(nèi)的部分裝有螺旋形推進葉輪;葉輪軸位于消化器殼體內(nèi)的部分裝有攪拌葉片;密封管的上部裝有進料管,進料管的開口伸出于水箱的頂部,多級助流風機的進風口與消化器殼體的頂部連通,多級助流風機的出風口由水箱的頂部開口伸入水箱內(nèi);水箱的內(nèi)部裝有水泵,水泵經(jīng)過進水管與 石灰 消化器 殼體內(nèi)頂部的給水管連通,該給水管上裝有多個噴頭;消化器殼體的尾端底部裝有下料口。本實用新型可減少生石灰消化器內(nèi)的壓強,增加安全性,徹底解決生石灰消化時產(chǎn)生的蒸汽嚴重污染環(huán)境和消化器給料不均勻的問題。